走在試運行的新車間內,原本鋼絲繩行業中常見的酸味刺鼻、油污滿地的環境不見了。取而代之的是整潔清新的環氧地面,整齊劃一的軍工出品拉絲設備,清潔高效的熱處理明火爐,智能控制的機械除銹系統,均在有序生產,線材從智能控制機械除銹系統中穿過,滿身的銹蝕立刻無影無蹤,光可鑒人。整個車間煥然一新,窗明幾凈,一派欣欣向榮清潔生產的景象。
“鋼絲繩行業的污染問題不容置疑,但是作為國計民生的重要一環,這一產業又有存在的價值。作為南通鋼絲繩行業的龍頭企業,巨力鋼繩理應帶頭積極實施科技創新,升級改造原有污染工藝,實現全流程清潔生產,使企業成為綠色環保企業,只有這樣才能使企業重獲新生。”江蘇巨力鋼繩有限公司董事長施聰介紹說。
為此,根據市委市政府及南通開發區對鋼絲繩行業的整治要求,巨力鋼繩下定決心,要研發出徹底消除四大重污染工藝的清潔生產新工藝。為此,巨力鋼繩投入2億多元,專門拿出一條生產線出來做實驗,光是這條生產線停產帶來的損失就超過3000萬元。經過多方實驗,不斷摸索,歷時一年半,終于研發成功全流程沒有任何危廢產生的第四代清潔生產新工藝,從根本上徹底解決環境污染問題,在全世界范圍內首創綠色環保鋼絲繩生產工藝。這一項目也讓巨力鋼繩一下子擁有了50多項國家專利技術。
巨力鋼繩的清潔生產新工藝用水浴淬火替代鉛浴淬火,重金屬鉛污染沒有了;“智能控制”機械除銹系統替代酸洗除銹,鹽酸污染沒有了;世界上單體產能最大的天然氣明火爐代替老式爐,煤煙和硫化物污染沒有了;物理硼化工藝替代化學磷化工藝,磷渣污染沒有了;永磁直驅干式拉絲機替代水箱式拉絲機,皂渣污染沒有了……更為可喜的是,由于采用新式封閉循環回用技術,所有沖洗水都被收納再處理,實現循環利用。
在項目研發之初的環評和之后的試生產驗收中,環保部門嚴格把關,認為項目“符合環保減排導向”。施聰表示:“希望通過企業的努力,起到表率作用,大家一起努力摘掉行業污染的‘帽子’,促進我市環境保護工作,推動經濟社會發展。”